一般情況下,柳州無縫鋼管煉鋼爐底吹技術性采用全過程吹氬氣瓶或氮氬轉換方式,有關對氮成分要求極其嚴苛的鋼材牌號采用全過程吹氬,而有關通常鋼材牌號均采用在吹煉到供氧濃度的60%—70%時開展氮氬轉換,即早期采用底吹N2,中后期轉換為氬氣瓶,既降低了汽體成本,又防止了柳州無縫鋼管鋼液氮成分超預算,跟隨各領域技術性的前行及其操縱水準的穩定發展,以前管束該技術性快速發展的短板已壓根獲得處理,為進一步降低汽體成本,在某柳州無縫鋼管廠開展了煉鋼爐全過程底吹N2技術性探討。
煉鋼爐全過程底吹N2技術性探討,目前底吹技術性下鋼液氮成分的更改。為探討柳州無縫鋼管煉鋼爐全過程底吹N2技術性的可行性分析,主要對目前底吹技術性下鋼液氮成分開展分析,包括全過程底吹氬氣瓶和氮氬轉換二種底吹技術性。煉鋼爐公稱直徑容積為100噸,底吹總流量早期為300m3/h,后半期為200m3/h。
全過程底吹氬氣瓶技術性與氮氬轉換技術性較為,全過程底吹氬氣瓶技術性對鋼液氮成分的危害僅限LF爐結束以前,且二種技術性在不一樣環節鋼液氮成分的誤差均低于0.0005%,即精華過程對鋼液氮成分的危害超過氮氬轉換技術性對鋼液氮成分的危害,而根據RH真空泵解決后,二種技術性下鋼液氮成分均低于0.0035%,核心包里鋼液氮成分也相距不大,表明底吹汽體由氬氣瓶換為N2對鋼液氮成分的危害并不大,因此對全過程底吹N2技術性做好了測試。
從全過程的氮成分更改看來,柳州無縫鋼管增氮關鍵出現在煉鋼爐末尾到LF爐進入地鐵站和LF爐進站到LF爐結束,即出鋼過程和精華過程,鋼液氮成分加上均低于0.0015%,即LF爐結束鋼液氮成分均可以控制在0.0045%之內,因此有關采用煉鋼爐鍛練—LF爐精華—軋鋼技術性生產的鋼材牌號在氮成分操縱上還有比較大室內空間,而根據RH真空泵解決后鋼液氮成分將降低,因此對采用煉鋼爐鍛練—LF爐精華—RH精粹—軋鋼技術性生產的鋼材牌號在氮成分操縱上更加非常容易。
柳州無縫鋼管是現階段在各行業領域中,應用非常普遍的一種管件,因為領域內很多應用無縫鋼管,因此對無縫鋼管品質標準也是十分的高。詳細介紹無縫鋼管鋼品質的相應專業知識,給大伙兒開展簡潔的解讀,也期待大伙兒對無縫鋼管的基礎知識有一個更深層次的掌握。